海尔热水器生产线技术改造项目
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
913********00166X9 | 建设单位法人:管江勇 |
顾清鹏 | 建设单位所在行政区划:**省**市西海岸新区 |
**西****办事处前湾港路236号D栋 |
建设项目基本信息
海尔热水器生产线技术改造项目 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:077-电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | 行业类别(国民经济代码):C3855-C3855-家用清洁卫生电器具制造 |
建设地点: | **省**市西海岸新区 ****办事处前湾港路236号D栋 |
经度:120.14186 纬度: 36.00203 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2023-01-09 |
青环审(**)〔2023〕4号 | 本工程排污许可证编号:**** |
项目实际总投资(万元): | 3300 |
40 | 运营单位名称:****开发区****公司 |
913********00166X9 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:****开发区****公司 |
913********00166X9 | 验收监测单位:****公司 |
****0211MA3CBM4J44 | 竣工时间:2024-01-05 |
调试结束时间: | |
2024-03-22 | 验收报告公开结束时间:2024-04-22 |
验收报告公开载体: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=40322fyeVX |
2、工程变动信息
项目性质
技术改造 | 实际建设情况:技术改造 |
无 | 是否属于重大变动:|
规模
年产双胆电热水器10万台 | 实际建设情况:年产双胆电热水器7万台 |
项目分期建设分期验收 | 是否属于重大变动:|
生产工艺
丝印、焊接、搪瓷、发泡 | 实际建设情况:丝印、焊接、搪瓷、发泡 |
无 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
2#外壳表面处理线新增的丝印废气经“集气罩+软帘”与现有的喷粉及固化废气、天然气燃烧废气共同依托现有的2#“水喷淋+活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P2排放。双胆电热水器内胆拉伸焊接依托现有的1#内胆拉伸焊接区,拉伸焊接废气经工位上方“集气罩+软帘”收集后依托现有的4#“水喷淋塔”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P3排放。建设1条双胆焊接线,双胆焊接线焊接烟尘经工位上方集气罩+软帘收集后通过新增的11#“水喷淋塔”处理,尾气通过1支20m高排气筒P20排放。项目双胆电热水器加工依托现有的3条内胆表面处理线进行表面处理,产生的脱脂碱雾依托现有的1#-3#“水喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P11-P13)排放。项目内胆表面处理线产生的除锈酸雾依托现有的1#-3#“碱液喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P14-P16)排放。项目建设2条发泡线(小厨宝发泡线和双胆发泡线),小厨宝发泡废气和双胆发泡废气经工位上方集气罩+软帘收集后依托现有的3#“活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P17排放。新增的生产废水主要有脱脂/防锈废液(内胆表面处理排水)、喷淋塔排污水和性能测试实验排水均依托厂区现有的沉淀池(约12m3)沉淀处理后排入******公司污水处理站处理,达标后经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂处理。项目新增的一般工业固体废物(废泡沫、废包装物(未沾染有毒有害物质)依托现有的1座一般固废间暂存,新增的危险废物(废矿物油、废活性炭、槽渣、废矿物油桶、废包装物(沾染有毒有害物质)、废丝网、含油墨废抹布、废含油抹布)、废电路板、污泥依托现有的1座危废暂存间暂存。项目新增噪声设备均选用低噪声设备,采取基础减振(加装减振垫)、消声(风机加装消声弯头)措施。 | 实际建设情况:项目2#外壳表面处理线新增的丝印废气经“集气罩+软帘”与现有的喷粉及固化废气、天然气燃烧废气共同依托现有的2#“水喷淋+活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P2排放。双胆电热水器内胆拉伸焊接依托现有的1#内胆拉伸焊接区,拉伸焊接废气经工位上方“集气罩+软帘”收集后依托现有的4#“水喷淋塔”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P3排放。建设1条双胆焊接线,双胆焊接线焊接烟尘经工位上方集气罩+软帘收集后通过新增的11#“水喷淋塔”处理,尾气通过1支20m高排气筒P20排放。项目双胆电热水器加工依托现有的3条内胆表面处理线进行表面处理,产生的脱脂碱雾依托现有的1#-3#“水喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P12-P14)排放。项目内胆表面处理线产生的除锈酸雾依托现有的1#-3#“碱液喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P11、P15-P16)排放。项目建设2条发泡线(小厨宝发泡线和双胆发泡线),小厨宝发泡废气和双胆发泡废气经工位上方集气罩+软帘收集后依托现有的3#“活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P17排放。新增的生产废水主要有脱脂/防锈废液(内胆表面处理排水)、喷淋塔排污水和性能测试实验排水均依托厂区现有的沉淀池(约12m3)沉淀处理后排入******公司污水处理站处理,达标后经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂处理。项目新增的一般工业固体废物(废泡沫、废包装物(未沾染有毒有害物质)依托现有的1座一般固废间暂存,新增的危险废物(废矿物油、废活性炭、槽渣、废矿物油桶、废包装物(沾染有毒有害物质)、废丝网、含油墨废抹布、废含油抹布)、废电路板、污泥依托现有的1座危废暂存间暂存。项目新增噪声设备均选用低噪声设备,采取基础减振(加装减振垫)、消声(风机加装消声弯头)措施。 |
根据现场勘察,与环评报告及批复相比:本技改项目现场排气筒P11为酸雾排气筒、排气筒P14为碱雾排气筒,与环评报告及批复中排气筒P11为碱雾排气筒、排气筒P14为酸雾排气筒的编号对调,经对照本技改项目性质、规模、地点、生产工艺与环评一致,且产能不变,不增加污染物排放,以上变动不属于重大变动。 | 是否属于重大变动:|
其他
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
5.92 | 0.0565 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 0.057 | |
5.931 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0.015 | |
0.736 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.002 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
表2 大气污染治理设施
排气筒P20 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) | 双胆焊接线焊接烟尘经工位上方集气罩+软帘收集后通过新增的11#“水喷淋塔”处理,尾气通过1支20m高排气筒P20排放。 | P20排气筒中颗粒物最大排放浓度值为1.6mg/m3,排放速率最大值为0.050kg/h,排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中重点控制区标准限值要求,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求。 |
表3 噪声治理设施
选用低噪声设备,采取基础减振(加装减振垫)、消声(风机加装消声弯头)措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 选用低噪声设备,采取基础减振(加装减振垫)、消声(风机加装消声弯头)措施 | 东、南、西厂界昼间噪声测定值在56~58dB(A)之间;夜间噪声测定值在45~48dB(A)之间。因此项目东、南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。北厂界昼间噪声测定值在56~57dB(A)之间;夜间噪声测定值在46~48dB(A)之间。因此项目北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类标准要求。 |
表4 地下水污染治理设施
表5 固废治理设施
表6 生态保护设施
表7 风险设施
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
项目2#外壳表面处理线新增的丝印废气经“集气罩+软帘”与现有的喷粉及固化废气、天然气燃烧废气共同依托现有的2#“水喷淋+活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P2排放。双胆电热水器内胆拉伸焊接依托现有的1#内胆拉伸焊接区,拉伸焊接废气经工位上方“集气罩+软帘”收集后依托现有的4#“水喷淋塔”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P3排放。项目双胆电热水器加工依托现有的3条内胆表面处理线进行表面处理,产生的脱脂碱雾依托现有的1#-3#“水喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P11-P13)排放。项目内胆表面处理线产生的除锈酸雾依托现有的1#-3#“碱液喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P14-P16)排放。项目建设2条发泡线(小厨宝发泡线和双胆发泡线),小厨宝发泡废气和双胆发泡废气经工位上方集气罩+软帘收集后依托现有的3#“活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P17排放。新增的生产废水主要有脱脂/防锈废液(内胆表面处理排水)、喷淋塔排污水和性能测试实验排水均依托厂区现有的沉淀池(约12m3)沉淀处理后排入******公司污水处理站处理,达标后经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂处理。项目新增的一般工业固体废物(废泡沫、废包装物(未沾染有毒有害物质)依托现有的1座一般固废间暂存,新增的危险废物(废矿物油、废活性炭、槽渣、废矿物油桶、废包装物(沾染有毒有害物质)、废丝网、含油墨废抹布、废含油抹布)、废电路板、污泥依托现有的1座危废暂存间暂存。 | 验收阶段落实情况:项目1#外壳表面处理线新增的丝印废气经“集气罩+软帘”收集后与现有的喷粉及固化废气、天然气燃烧废气共同依托现有的1#“水喷淋+活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P1排放。项目2#外壳表面处理线新增的丝印废气经“集气罩+软帘”与现有的喷粉及固化废气、天然气燃烧废气共同依托现有的2#“水喷淋+活性炭吸附装置”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P2排放。双胆电热水器内胆拉伸焊接依托现有的1#内胆拉伸焊接区,拉伸焊接废气经工位上方“集气罩+软帘”收集后依托现有的4#“水喷淋塔”处理,尾气依托现有的1支20m高排气筒P3排放。项目双胆电热水器加工依托现有的3条内胆表面处理线进行表面处理,产生的脱脂碱雾依托现有的1#-3#“水喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P12-P14)排放。项目内胆表面处理线产生的除锈酸雾依托现有的1#-3#“碱液喷淋塔”处理后尾气依托现有的3支20m高排气筒(P11、P15-P16)排放。新增的生产废水主要有脱脂/防锈废液(内胆表面处理排水)、喷淋塔排污水和性能测试实验排水均依托厂区现有的沉淀池(约12m3)沉淀处理后排入******公司污水处理站处理,达标后经市政污水管网排入镰湾河水质净化厂处理。项目新增的一般工业固体废物(废泡沫、废包装物(未沾染有毒有害物质)依托现有的1座一般固废间暂存,新增的危险废物(废矿物油、废活性炭、槽渣、废矿物油桶、废包装物(沾染有毒有害物质)、废丝网、含油墨废抹布、废含油抹布)、废电路板、污泥依托现有的1座危废暂存间暂存。 |
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环保搬迁
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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区域削减
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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生态恢复、补偿或管理
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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功能置换
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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其他
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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6、工程建设对项目周边环境的影响
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7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
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