年产20万台微型逆变器产品生产线项目
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
****0100MA2WL7L582 | 建设单位法人:谢申衡 |
路志英 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
**省**市**区耀远路******公司2#厂房三楼部分区域 |
建设项目基本信息
年产20万台微型逆变器产品生产线项目 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:077-电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | 行业类别(国民经济代码):C3821-C3821-变压器、整流器和电感器制造 |
建设地点: | **省**市**区 耀远路******公司2#厂房三楼部分区域 |
经度:117.280694 纬度: 31.923994 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2023-08-22 |
环建审〔2023〕7006号 | 本工程排污许可证编号:**** |
2023-12-07 | 项目实际总投资(万元):500 |
12 | 运营单位名称:**** |
****0100MA2WL7L582 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**省****公司 |
****0100MA2N71HY9E | 验收监测单位:******公司 |
****0104MA8P4MX9XM | 竣工时间:2024-03-12 |
调试结束时间: | |
2024-08-07 | 验收报告公开结束时间:2024-09-04 |
验收报告公开载体: | http://www.****.com/vip_doc/****0671.html |
2、工程变动信息
项目性质
** | 实际建设情况:** |
无 | 是否属于重大变动:|
规模
项目租赁**市**区耀远路******公司2#厂房三楼部分区域,租赁建筑面积2500m2,总投资700万元 | 实际建设情况:项目租赁**市**区耀远路******公司2#厂房三楼部分区域,租赁建筑面积2500m2,总投资500万元 |
实际投资金额减少,实际产能低于环评产能 | 是否属于重大变动:|
生产工艺
工艺流程说明: (1)涂刷:将外购的陶瓷片固定在涂刷板上,每板12只,人工使用刮板正反面均匀涂刷导热硅脂,平均每只单面涂刷厚度200微米,此过程产生有机废气、废擦拭布(废物代码:900-041-49)、废刮板(废物代码:900-041-49)、废导热硅脂包装桶(废物代码:900-041-49)。涂刷所在组装区整体密闭(空间:12m*10m*2.5m=300m3),整体换风15次/h,设计风量为4500m3/h。 (2)裁线:直流线缆外购时成卷,长度约1000m每卷,按要求需使用裁线机切成57cm每根,此过程产生裁线边角料(废物代码:382-001-99)。 (3)剥线:使用剥线机将直流线缆、交流线缆前段剥开,为下一步端子压接做准备。此过程产生剥线边角料(废物代码:382-001-99)。 (4)压接:将剥线过的直流线缆、交流线缆经端子压接机进行加工形成线束总成,压接过程是通过机械压接线柱和导线而形成的机械及电气连接的最终结构,此过程不产生废气。 (5)组装:在机壳内放入涂刷导热硅脂后的陶瓷片(2只/台产品),再将外购的PCBA板(1个/台产品)、电源(1个/台产品),及已预加工过的直流线缆(2根/台产品)、交流线缆(1根/台产品)使用螺丝固定组装。 (6)ATE测试:组装完成后的半成品先通过ATE测试,测试电路板上所有零件,包括电阻、电容、电感等,检测出电路板的各种缺点诸如:线路短路、断路、缺件、错件或装配不良等,并明确地指出缺点的所在位置。检测出存在故障的不合格品送入维修室人工拆解维修,合格后重新组装。此过程不产生固废。 (7)灌胶、真空处理、固化:将外购的A、B胶通过灌胶机按1:1质量比自动上料密闭混合,常温灌胶,单台灌胶0.3kg;灌胶完成转移至真空机真空处理5-10秒,可解决灌胶产生的气泡问题;固化隧道通过电加热使内部温度达到45-50℃(依靠电加热烘干,无鼓风),从隧道进口放入产品,经传送带缓慢通过6米长烘干隧道,耗时约10-15分钟,固化形成牢固的填充层。此过程会产生有机废气、废胶桶(废物代码:900-041-49)。灌胶固化区整体密闭(空间:18m*5m*2.5m=225m3),整体换风15次/h,设计风量为3375m3/h。 (8)密封:人工将密封线填满机盖四周预留槽内,可避免水汽、昆虫和灰尘等进入对逆变器工作产生影响。 (9)合盖:将经过固化的机身与密封后的机盖合上,码垛在转运推车上,每台转运推车共5层,可一次转运50个产品。 (10)老化测试:送入老化房内,每间老化房内可同时容纳200台产品测试,房内通过电加热达到45℃左右,产品通电满载运行4h,保证产品出货性能和质量。 (11)调试:将外购的网关连接调试平台电脑,利用电脑后台软件进行SN设置、检测(包括功能性检测、上盖触摸按钮检测、外观检测),若网关存在故障,可及时提醒报错。检测出存在故障的不合格品送入维修室人工拆解维修,合格后重新组装。此过程不产生固废。 (12)包装入库:人工将合格产品采用纸箱、缓冲泡沫包装入库,待售。此过程会产生废包装材料。 | 实际建设情况:工艺流程简述: (1)涂刷:将外购的陶瓷片固定在涂刷板上,每板12只,用台式丝杆点胶机在涂刷板正反面挤上导热硅脂,并使其涂抹均匀,平均每只单面涂刷厚度200微米,此过程产生非甲烷总烃、废擦拭布(废物代码:900-041-49)、废导热硅脂包装物(废物代码:900-041-49)。项目涂刷工艺由环评中的人工涂刷改变为机器点胶,原辅材料不变,产生的污染物种类不变,不属于重大变化。 (2)裁线:直流线缆外购时成卷,长度约1000m每卷,按要求需使用裁线机切成57cm每根,此过程产生裁线边角料(废物代码:382-001-99)。 (3)剥线:使用剥线机将直流线缆、交流线缆前段剥开,为下一步端子压接做准备。此过程产生剥线边角料(废物代码:382-001-99)。 (4)压接:将剥线过的直流线缆、交流线缆经端子压接机进行加工形成线束总成,压接过程是通过机械压接线柱和导线而形成的机械及电气连接的最终结构,此过程不产生废气。 (5)组装:在机壳内放入涂刷导热硅脂后的陶瓷片(2只/台产品),再将外购的PCBA板(1个/台产品)、电源(1个/台产品),及已预加工过的直流线缆(2根/台产品)、交流线缆(1根/台产品)使用螺丝固定组装。 (6)ATE测试:组装完成后的半成品先通过ATE测试,测试电路板上所有零件,包括电阻、电容、电感等,检测出电路板的各种缺点诸如:线路短路、断路、缺件、错件或装配不良等,并明确地指出缺点的所在位置。检测出存在故障的不合格品送入维修室人工拆解维修,合格后重新组装。此过程不产生固废。 (7)灌胶、固化:将外购的A、B胶通过灌胶机按1:1质量比自动上料密闭混合,常温灌胶,单台灌胶0.3kg。灌胶完成后用推车推入老化房内,房内通过电加热达到45℃左右,加热使灌封胶固化形成牢固的填充层。此过程会产生非甲烷总烃、废胶桶(废物代码:900-041-49)。 (8)密封:人工将密封线填满机盖四周预留槽内,可避免水汽、昆虫和灰尘等进入对逆变器工作产生影响。 (9)合盖:将经过固化的机身与密封后的机盖合上,码垛在转运推车上,每台转运推车共5层,可一次转运50个产品。 (10)老化测试:送入老化房内,每间老化房内可同时容纳200台产品测试,房内通过电加热达到45℃左右,产品通电满载运行4h,保证产品出货性能和质量。 (11)调试:将外购的网关连接调试平台电脑,利用电脑后台软件进行SN设置、检测(包括功能性检测、上盖触摸按钮检测、外观检测),若网关存在故障,可及时提醒报错。检测出存在故障的不合格品送入维修室人工拆解维修,合格后重新组装。此过程不产生固废。 (12)包装入库:人工将合格产品采用纸箱、缓冲泡沫包装入库,待售。此过程会产生废包装材料。 |
无 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
雨污分流,雨水依托******公司内雨水管网收集后,接入市政雨水管网。生活污水通过化粪池预处理后,经市政管****处理厂处理,尾水排入板桥河,年排水量240t;涂刷废气经收集后+二级活性炭(TA001)+15m高排气筒(DA001)排放,灌胶固化废气车间整体密闭,废气通过负压收集+二级活性炭(TA001)+15m高排气筒(DA001)排放,密闭空间(18m*5m*2.5m=225m3);项目无生产废水产生,生活污水通过化粪池预处理后,经市政管****处理厂处理,尾水排入板桥河 | 实际建设情况:雨污分流,雨水依托******公司内雨水管网收集后,接入市政雨水管网。生活污水通过化粪池预处理后,经市政管****处理厂处理,尾水排入板桥河,年排水量240t;涂刷工作台上方设集气罩收集,通过二级活性炭(TA001)+15m高排气筒(DA001)排放,集气罩尺寸0.6m*0.3m,灌胶固化有机废气车间整体密闭,废气通过负压收集+二级活性炭(TA001)+15m高排气筒(DA001)排放,密闭空间:灌胶区4.6m*4m*2.5m=46m3,烘干区(即老化房)8m*4.4m*2.5m=88m3;项目无生产废水产生,生活污水通过化粪池预处理后,经市政管****处理厂处理,尾水排入板桥河 |
灌胶、固化分区域进行,工区密闭,收集方式仍为密闭负压收集,不属于重大变化 | 是否属于重大变动:|
其他
无 | 实际建设情况:无 |
无 | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | |
0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | |
0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
1 | 化粪池 | ****处理厂接管要求 | 化粪池 | 根据监测结果,2024年4月22日,项目生活污水总排口pH值范围为7.5~7.8,日均值化学需氧量263mg/L、五日生化需氧量85.38mg/L、氨氮32.58mg/L、悬浮物25.75mg/L;4月23日,项目生活污水总排口pH为7.5~7.7,日均值化学需氧量308.5mg/L、五日生化需氧量94.5mg/L、氨氮33.88mg/L、悬浮物25mg/L。 监测期间,连续两日各项污染物日均值均****处理厂接管限值要求,且全****处理厂接管量。 |
表2 大气污染治理设施
1 | 二级活性炭吸附装置 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) | 二级活性炭吸附装置 | 根据监测结果,2024年4月22日,项目二级活性炭装置出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为3.99mg/m3;2024年4月23日,项目二级活性炭装置出口有组织排放的非甲烷总烃最大排放浓度为4.10mg/m3。 由监测结果可知,项目涂刷、灌胶、固化工序产生的废气非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2限值要求。 |
表3 噪声治理设施
表4 地下水污染治理设施
表5 固废治理设施
1 | 一般工业固废包括边角料、废包装材料,收集后外售给物资回收单位;危险废物包括废擦拭布、废导热硅脂包装物、废胶桶、废机油、废机油瓶、废活性炭,收集暂存于厂内危废贮存库,定期交由有资质单位处置;生活垃圾收集后交由环卫部门清运。 | 一般工业固废包括边角料、废包装材料,收集后外售给物资回收单位;危险废物包括废擦拭布、废导热硅脂包装物、废胶桶、废机油、废机油瓶、废活性炭,收集暂存于厂内危废贮存库,定期交由**浩悦****公司处置;生活垃圾收集后交由环卫部门清运。 |
表6 生态保护设施
表7 风险设施
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
依托所租赁**市**区耀远路******公司厂房化粪池 | 验收阶段落实情况:依托所租赁**市**区耀远路******公司厂房化粪池 |
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环保搬迁
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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区域削减
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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生态恢复、补偿或管理
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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功能置换
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
其他
无 | 验收阶段落实情况:无 |
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6、工程建设对项目周边环境的影响
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7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
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