高性能碳纤维复合材料结构件项目(部分验收)
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
****0411MA21HA3M07 | 建设单位法人:谈昆伦 |
周浩杰 | 建设单位所在行政区划:******区 |
**省**市**区黄海路329号 |
建设项目基本信息
高性能碳纤维复合材料结构件项目(部分验收) | 项目代码:**** |
建设性质: | |
2021版本:060-耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造 | 行业类别(国民经济代码):C3091-石墨及碳素制品制造 |
建设地点: | ******区 ******区 |
经度:119.936944 纬度: 31.948889 | ****机关:**国家****行政审批局 |
环评批复时间: | 2022-11-16 |
常新行审环书〔2022〕14号 | 本工程排污许可证编号:****0411MA21HA3M07001V |
2023-05-29 | 项目实际总投资(万元):70000 |
2300 | 运营单位名称:**** |
****0411MA21HA3M07 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
913********958638D | 验收监测单位:******公司 |
913********78106XM | 竣工时间:2024-08-15 |
2024-09-01 | 调试结束时间:2024-11-10 |
2024-11-29 | 验收报告公开结束时间:2024-12-27 |
验收报告公开载体: | http://lhintellect.****.com/#/detailPage?tableName=biz_mhgl_gsgg id=186********30984960 |
2、工程变动信息
项目性质
** | 实际建设情况:同环评一致 |
/ | 是否属于重大变动:|
规模
32000t/a中间品原丝 | 实际建设情况:同环评一致 |
/ | 是否属于重大变动:|
生产工艺
主要工艺为聚合、脱单、脱泡、喷丝、凝固成型、水洗、上油、干燥、蒸汽牵伸等。 | 实际建设情况:本项目实际生产工艺及原辅料与原环评有细微变化,具体变化情况如下:①干法纺丝生产线上油工段原环评中有机硅乳液和超纯水使用配比为1:22,实际因工艺水平优化,有机硅乳液和超纯水使用配比调整为1:4,调整后有机硅乳液使用量不变,超纯水使用量由14944.7m3/a调整为2716m3/a,使用量减少12228.7m3/a;②湿法纺丝生产线上油工段原环评中有机硅乳液和超纯水使用配比为1:27.2,实际因工艺水平优化,有机硅乳液和超纯水使用配比调整为1:15,调整后有机硅乳液使用量不变,超纯水使用量由30066.3m3/a调整为16579.5m3/a,使用量减少13486.8m3/a;③为优化湿法纺丝生产线原丝生产品质,湿法纺丝生产线干燥致密化工段后增加蒸汽牵伸工段,增加蒸汽牵伸工段主要是通过施加外力来改变原丝的物理结构,不会改变最终产品的物料成分。蒸汽牵伸工段需使用蒸汽量约为25000t/a。 |
本项目实际生产工艺及原辅料与原环评有细微变化,具体变化情况如下:①干法纺丝生产线上油工段原环评中有机硅乳液和超纯水使用配比为1:22,实际因工艺水平优化,有机硅乳液和超纯水使用配比调整为1:4,调整后有机硅乳液使用量不变,超纯水使用量由14944.7m3/a调整为2716m3/a,使用量减少12228.7m3/a;②湿法纺丝生产线上油工段原环评中有机硅乳液和超纯水使用配比为1:27.2,实际因工艺水平优化,有机硅乳液和超纯水使用配比调整为1:15,调整后有机硅乳液使用量不变,超纯水使用量由30066.3m3/a调整为16579.5m3/a,使用量减少13486.8m3/a;③为优化湿法纺丝生产线原丝生产品质,湿法纺丝生产线干燥致密化工段后增加蒸汽牵伸工段,增加蒸汽牵伸工段主要是通过施加外力来改变原丝的物理结构,不会改变最终产品的物料成分。蒸汽牵伸工段需使用蒸汽量约为25000t/a。 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
1、聚合投料粉尘废气经脉冲除尘处理后通过一根30米高排气筒(DA001)排放。 2、聚合车间、纺丝车间工艺废气经两级水吸收+除雾+两级活性炭吸附处理后通过一根30米高排气筒(DA002)排放。 3、纺丝车间化验室废气经两级活性炭吸附处理后通过20米高排气筒(DA003)排放。 4、危废仓库废气经两级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA008)排放。 5、原丝污水站废气经碱洗+水洗+生物滤池处理后通过15米高排气筒(DA009)排放。 | 实际建设情况:纺丝车间工艺废气污染防治措施调整,其他区域废气污染防治措施同原环评一致。具体调整内容如下:1、纺丝单元湿法线废气(G1-13、G1-14、G1-15、G1-16)经两级水吸收(配套冷凝器降温)+除雾+两级活性炭吸附处理后通过30米高排气筒(DA002)排放;2、纺丝单元干法线废气(G1-13、G1-14、G1-15、G1-16)经两级水吸收(配套冷凝器降温)+除雾+两级活性炭吸附处理后通过30米高排气筒(DA002)排放;3、纺丝车间其他废气(G1-2、G1-4、G1-28、G1-12、G1-12、G1-29)同聚合车间废气经两级水吸收+除雾+两级活性炭吸附处理后通过一根30米高排气筒(DA002)排放。 |
企业纺丝车间废气中含二甲基亚砜、丙烯腈和氨气,连续生产,其中主要污染物为二甲基亚砜。企业按照原环评要求对原丝车间建有一套废气处理系统,采用“两级水洗+除雾+两级活性炭”组合工艺,处理后通过排气筒排放。 该废气处理设施运行过程中主要存在的问题是活性炭箱积存大量冷凝水,导致活性炭吸附效率下降。主要原因如下: ①生产废气温度较高、水汽含量较多,容易导致饱和水汽在活性炭箱内冷凝成水滴。 ②原处理系统除雾器处理能力不足,填料量偏少,流速设计偏大。 因此,企业委托****重新设计,根据《****原丝生产线废气收集处理提升项目设计方案》(已通过专家评审,专家意见见附件),对现有纺丝车间废气重新设计如下: ①湿法线水洗、水洗出口、上油、上油出口、干燥、干燥出口废气中含水汽较多,该股废气单独收集,并**一套32000m3/h的废气处理系统。处理工艺采用“两级水喷淋+冷凝+除雾+两级活性炭”组合工艺。 ②干法线水洗、上油、上油出口、干燥、干燥出口、蒸汽牵引废气中含水汽较多,该股废气单独收集,并**一套36000m3/h的废气处理系统。处理工艺采用“两级水喷淋+冷凝+除雾+两级活性炭”组合工艺。 ③其他工段废气中水汽含量较少,并**一套36000m3/h的废气处理系统,处理工艺不变,采用“两级水喷淋+除雾+两级活性炭”组合工艺。 | 是否属于重大变动:|
其他
企业应建立预防环境污染的预案,落实《报告书》提出的环境污染应急措施,防止污染治理设施发生事故。企业应认真做好各项风险防范措施,完善各项管理制度,生产过程应严格操作到位。企业应对项目重点环保设施以及项目安全进行安全风险辨识,开展安全评估。按要求规范化设置各类排污口和标识,按《报告书》提出的环境管理和监测计划实施日常管理与监测。严格落实生态环境保护主体责任,你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。 | 实际建设情况:已落实,其中企业突发环境事件应急预案已编制完成并取得******生态环境局备案(备案号:320411-2024-001-H) |
/ | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
0 | 5.6133 | 5.6133 | 0 | 0 | 5.613 | 5.613 | |
0 | 10.863 | 10.863 | 0 | 0 | 10.863 | 10.863 | |
0 | 0.539 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | |
0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | |
0 | 0.647 | 0.647 | 0 | 0 | 0.647 | 0.647 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | / |
0 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
1 | 污水处理站 | 《****处理厂接管标准》 | 同环评要求建设一致 | 经监测,原丝污水站对化学需氧量的处理效率为95.3%;悬浮物的去除效率为68.4%~70.0%;氨氮的去除效率为95.1%~97.6%;总氮的去除效率为95.7%~97.5%;溶解性总固体的去除效率为90.6%~91.6%;生化需氧量的去除效率为98.7%~98.8%;石油类的去除效率为79.9%。 |
表2 大气污染治理设施
1 | 喷淋塔、活性炭吸附装置等 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5、表6标准限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准限值 | 已建成 | 经监测,DA002排气筒的“两级水吸收(部分配套冷凝器降温)+除雾+两级活性炭吸附”废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率为18.6%~23.6%;DA008排气筒的“两级活性炭吸附”废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率为58.3%;DA009排气筒的“碱洗+水洗+生物滤池”废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率为56.9%,对氨的处理效率为22.9%~25.9%。 |
表3 噪声治理设施
1 | 隔声、减振设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 已建成 | 经监测,本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区域标准要求。 |
表4 地下水污染治理设施
1 | 设置重点防渗、一般防渗区 | 已落实 |
表5 固废治理设施
1 | 按“**化、减量化、无害化”原则和环保管理要求,落实各类固废,特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物全部综合利用或安全处置。危险废物须委托有资质单位处置,其处置应按照当前危险废物环保管理规定执行,按《危险废物贮存污染控制标准》严格做好危废堆放场所防扬散、防流失、防渗漏措施。按危废转移联单管理制度要求,转移过程须按规定办理相关审批手续,经批准同意后方可实施转移。 | 已落实 |
表6 生态保护设施
1 | 严格落实生态环境保护主体责任,你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。 | 已落实 |
表7 风险设施
1 | 企业应建立预防环境污染的预案,落实《报告书》提出的环境污染应急措施,防止污染治理设施发生事故。 | 企业突发环境事件应急预案已编制完成并取得******生态环境局备案(备案号:320411-2024-001-H) |
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
/ | 验收阶段落实情况:/ |
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环保搬迁
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
区域削减
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
生态恢复、补偿或管理
/ | 验收阶段落实情况:/ |
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功能置换
/ | 验收阶段落实情况:/ |
/ |
其他
/ | 验收阶段落实情况:/ |
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6、工程建设对项目周边环境的影响
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7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
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