辽宁崇宇化工特种工程塑料,染料及染料中间体等产品 建设项目(三车间及3t/h导热油炉部分) 竣工环境保护验收监测报告
1、建设项目基本信息
企业基本信息
**** | 建设单位代码类型:|
****1400MA0XU7WP87 | 建设单位法人:倪帅帅 |
田军 | 建设单位所在行政区划:**省**市**区 |
**省****开发区北港工业区 |
建设项目基本信息
**崇宇化工特种工程塑料,染料及染料中间体等产品 建设项目(三车间及3t/h导热油炉部分) 竣工环境保护验收监测报告 | 项目代码:|
建设性质: | |
2021版本:044-基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造;合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | 行业类别(国民经济代码):C2645-C2645-染料制造 |
建设地点: | **省**市**区 经济开发区**街209号 |
经度:120.929444 纬度: 40.744167 | ****机关:****环境局 |
环评批复时间: | 2020-11-30 |
葫环审〔2020〕34号 | 本工程排污许可证编号:**** |
2021-11-25 | 项目实际总投资(万元):9000 |
158 | 运营单位名称:**** |
****1400MA0XU7WP87 | 验收监测(调查)报告编制机构名称:******公司 |
****0114MA114TCT4M | 验收监测单位:**市****公司 |
****0113MA0P51958J | 竣工时间:2024-08-16 |
调试结束时间: | |
2024-12-03 | 验收报告公开结束时间:2024-12-31 |
验收报告公开载体: | https://gongshi.****.com/ |
2、工程变动信息
项目性质
** | 实际建设情况:** |
无变化 | 是否属于重大变动:|
规模
溶剂黄163,500吨/年;溶剂红207,500吨/年;颜料黄150,200吨/年;颜料红122,500吨/年;1,5-二氨基萘1000吨/年;1,8-二氨基萘2000吨/年;6-溴-3-甲基-3H-二苯并[f,ij]异喹啉-2,7-二酮(BMAP)200吨/年;溴氨酸500吨/年;溶剂红111 400吨/年;1-硝基蒽醌2400吨/年;2-1-氨基蒽醌500吨/年;颜料化800吨/年;1,5-萘二异氰酸酯1000吨/年;1-氯蒽醌500吨/年,聚氨酯弹性体1200吨/年。 | 实际建设情况:1,5-萘二异氰酸酯1000吨/年 |
本项目为分期验收,本次验收阶段三车间取消了1-氯蒽醌500吨/年及聚氨酯弹性体1200吨/年生产线的建设,仅建设了1,5-萘二异氰酸酯(NDI),1000吨,共1条生产线,产品外售。 | 是否属于重大变动:|
生产工艺
一、1-氯蒽醌生产工艺:在5000L反应釜中投入1-硝基蒽醌,导热油炉加热至200-210度。氯气(钢瓶)通入,温度维持在215-220度,通氯时间为3到4小时,尾气用液碱吸收处理。反应结束后冷却到180度。倒入不锈钢罐子中,得到1-氯蒽醌(98%纯度)。二、聚氨酯弹性体生产工艺:①灌注:将聚酯多元醇、聚醚多元醇和NDI置于灌注机中,搅拌混合,抽真空加温至 120℃。②灌模和脱模:将搅拌完全的原料于模具中进行灌模,后用硅油进行脱模,然后将脱模剂均匀地涂刷于模具上。③后处理脱模后的产品放入电热烘道30min,后置于电烘箱加热 100℃,最少48h得到成品。三、1,5-萘二异氰酸酯(NDI)生产工艺:①NDI制备缩合反应:将配制好的1,5-萘二胺/氯苯溶液加入到缩合釜(R3102A-F)中、再把活性炭配料釜(R3108A-F)中的活性碳料浆压入缩合釜(R3102A-F),开启搅拌,然后将溶解好的氯甲酸丁酯/氯苯溶液缓慢加到缩合釜(R3102A-F)中(开启搅拌后同时加入),进行缩合反应,反应温度控制在30℃(通过冷冻水控温),反应压力为微负压(-0.01MPa),反应时间2小时,反应后的混料经位差自动放入脱除釜(R3103A-L)。脱除:来自缩合釜(R3102A-F)的混料在脱除釜(R3103A-L)中,釜夹套通入蒸汽缓慢升温至 90℃,回流反应 2.5小时,将未反应完的原料进一步反应完全,反应压力为微负压(-0.01MPa)。夹套通蒸汽继续缓慢升温至130℃,脱除一定量的氯苯至氯苯受槽(R3104A-L),粗料经混料泵(P3101A-F)、过滤器(X3101A-F)过滤后打入浓缩釜(R3105A-F)。整个工艺过程从原料配制至反应出料全程自动化操作。缩合釜(R3102A-F)设置紧急停车系统:反应温度、搅拌电机故障与氯甲酸丁酯/氯苯溶液加料自动切断阀进行联锁,并设置了紧急泄压系统。设置反应温度高报警、反应压力高低报警,搅拌机电流低、高、高高报警,反应温度由氯甲酸丁酯加入量自动控制。脱除釜(R3103A-L)设置紧急停车系统:反应温度、搅拌电机故障与釜夹套蒸汽切断阀进行联锁,并设置了紧急冷却系统,紧急泄压系统。设置反应温度高、高高报警,反应压力高、低报警,搅拌机电流低、高、高高报警, 反应温度采用蒸汽调节阀自动控制。②NDI精制浓缩蒸馏:来自脱除釜(R3103A-L)的粗料进入浓缩釜(R3105A-F),开启浓缩釜搅拌,其夹套蒸汽升温减压蒸馏(控制温100℃,负压为-0.06MPa),馏分(氯苯)去精制,浓缩釜(R3105A-F)底液放至结晶釜(R3107ABC);开搅拌,夹套通冷冻盐水,自动控制釜温至 0℃,料液经离心机(X3102AB)甩滤得粗产品1,5-萘二异氰酸酯。粗产品在蒸馏釜(R3117ABC)中进行蒸馏精制,釜夹套通入导热油(360℃)加热,釜温采用导热油调节阀自动控制,精产品送至切片机(M3101AB)切粒得 1,5-萘二异氰酸酯产品。离心母液氯苯溶剂经母液浓缩泵(P3102AB)输送至溶剂处理釜(R3112AB),在釜中通过活性炭脱色、氨气调PH值为中性、过滤后,由溶剂处理泵(P3107AB)送至溶剂蒸馏釜(R3113AB)进行减压蒸馏回收氯苯(100℃、-0.06MPa),蒸馏得到的氯苯回装置复用。 | 实际建设情况:1,5-萘二异氰酸酯(NDI)生产工艺:①NDI制备缩合反应:将配制好的1,5-萘二胺/氯苯溶液加入到缩合釜(R3102A-F)中、再把活性炭配料釜(R3108A-F)中的活性碳料浆压入缩合釜(R3102A-F),开启搅拌,然后将溶解好的氯甲酸丁酯/氯苯溶液缓慢加到缩合釜(R3102A-F)中(开启搅拌后同时加入),进行缩合反应,反应温度控制在30℃(通过冷冻水控温),反应压力为微负压(-0.01MPa),反应时间2小时,反应后的混料经位差自动放入脱除釜(R3103A-L)。脱除:来自缩合釜(R3102A-F)的混料在脱除釜(R3103A-L)中,釜夹套通入蒸汽缓慢升温至 90℃,回流反应 2.5小时,将未反应完的原料进一步反应完全,反应压力为微负压(-0.01MPa)。夹套通蒸汽继续缓慢升温至130℃,脱除一定量的氯苯至氯苯受槽(R3104A-L),粗料经混料泵(P3101A-F)、过滤器(X3101A-F)过滤后打入浓缩釜(R3105A-F)。整个工艺过程从原料配制至反应出料全程自动化操作。缩合釜(R3102A-F)设置紧急停车系统:反应温度、搅拌电机故障与氯甲酸丁酯/氯苯溶液加料自动切断阀进行联锁,并设置了紧急泄压系统。设置反应温度高报警、反应压力高低报警,搅拌机电流低、高、高高报警,反应温度由氯甲酸丁酯加入量自动控制。脱除釜(R3103A-L)设置紧急停车系统:反应温度、搅拌电机故障与釜夹套蒸汽切断阀进行联锁,并设置了紧急冷却系统,紧急泄压系统。设置反应温度高、高高报警,反应压力高、低报警,搅拌机电流低、高、高高报警, 反应温度采用蒸汽调节阀自动控制。②NDI精制浓缩蒸馏:来自脱除釜(R3103A-L)的粗料进入浓缩釜(R3105A-F),开启浓缩釜搅拌,其夹套蒸汽升温减压蒸馏(控制温100℃,负压为-0.06MPa),馏分(氯苯)去精制,浓缩釜(R3105A-F)底液放至结晶釜(R3107ABC);开搅拌,夹套通冷冻盐水,自动控制釜温至 0℃,料液经离心机(X3102AB)甩滤得粗产品1,5-萘二异氰酸酯。粗产品在蒸馏釜(R3117ABC)中进行蒸馏精制,釜夹套通入导热油(360℃)加热,釜温采用导热油调节阀自动控制,精产品送至切片机(M3101AB)切粒得 1,5-萘二异氰酸酯产品。离心母液氯苯溶剂经母液浓缩泵(P3102AB)输送至溶剂处理釜(R3112AB),在釜中通过活性炭脱色、氨气调PH值为中性、过滤后,由溶剂处理泵(P3107AB)送至溶剂蒸馏釜(R3113AB)进行减压蒸馏回收氯苯(100℃、-0.06MPa),蒸馏得到的氯苯回装置复用。 |
本次验收内容中1-氯蒽醌及聚氨酯弹性体取消建设。 | 是否属于重大变动:|
环保设施或环保措施
调整报告阶段①废气:三车间生产车间废气经“三级水吸收+二级活性炭”装置处理后通过25m高排气筒(DA006)排放;HCL回收装置废气经二级活性炭处理后经15m高排气筒(DA010)排放;锅炉房废气经低氮燃烧器燃烧后由8m高排气筒(DA016)排放;原料库房(仓库一)废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA014)排放;危废贮存库废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA013)排放。②废水:厂区排水系统采用清、污分流制。本项目产生的生活污水和生产废水一并排****处理站进行集中处理,处理后的水质达到《**省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)后排至厂外污水管网,****处理厂深度处理。③噪声:采用了低噪声设备、基础减振、厂房隔音等措施加以源强消减。④固废:项目产生的固体废物主要为蒸馏残渣及生产釜残等、生产过程产生的废包装、污水处理站产生的废污泥、焚烧灰渣、颜料黄150生产线产生的重金属镍、BMAP生产线产生的废酸、废活性炭以及生活垃圾。蒸馏残渣及生产釜残送焚烧炉焚烧;生产过程产生的废包装、污水处理站产生的废污泥、焚烧灰渣、颜料黄150生产线产生的重金属镍、BMAP生产线产生的废酸及废活性炭委托有资质单位处理。生活垃圾环卫部门统一清运。 | 实际建设情况:本次验收阶段①废气:三车间生产车间废气经“三级水吸收+二级活性炭”装置处理后通过25m高排气筒(DA006)排放;HCL回收装置废气经二级活性炭+水喷淋装置处理后经15m高排气筒(DA010)排放;锅炉房废气经低氮燃烧器燃烧后由8m高排气筒(DA016)排放;原料库房(仓库一)废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA014)排放;危废贮存库废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA013)排放。②废水:项目不涉及生产过程中工艺用水、化验分析用水、锅炉用水及循环工艺水补水。本次验收阶段不新增员工,依托原有员工,故无生活用水及污水产生;本次验收阶段HCL回收装置为了达到更好的废气处理效果增加了二级水喷淋装置,水喷淋用水循环使用,不外排;本次验收需要定期对车间设备及地面进行冲洗,车间设备及地面约每年冲洗一次,本次验收2024年8月1日试运行起至今暂未对车间设备及地面进行冲洗,故本次验收阶段未产生车间设备及地面冲洗水。故本次验收阶段未对废水进行监测。③:噪声:采用了低噪声设备、基础减振、厂房隔音等措施加以源强消减。④固废:项目员工依托首次验收员工,不新增生活垃圾。本次验收阶段固废主要为1,5-萘二异氰酸酯生产过程中产生的废包装及釜残、废气治理措施产生的废活性炭。 |
①废气:为了达到更好的废气处理效果,企业实际增加了二级水喷淋装置。仅用二级活性炭装置,废气处理效率可达50%-60%,增加了二级水喷淋装置,废气处理效率可达80%以上。②废水:本次验收阶段HCL回收装置为了达到更好的废气处理效果增加了二级水喷淋装置,水喷淋用水循环使用,不外排;本次验收需要定期对车间设备及地面进行冲洗,车间设备及地面约每年冲洗一次,本次验收2024年8月1日试运行起至今暂未对车间设备及地面进行冲洗,故本次验收阶段未产生车间设备及地面冲洗水。故本次验收阶段未对废水进行监测。③固废:本次验收阶段焚烧炉已建成,暂未投入使用,不在本次验收范围内,因此自行处理部分危险固体废物改为委托有资质单位接收处理。本次验收阶段生产过程中产生的废活性炭、釜残及废包装统一收集经危废贮存库(210m2)贮存,定期交由******公司及**中油****公司处置。 | 是否属于重大变动:|
其他
调整报告中要求原料1,5-二氨基萘存放在仓库二内;调整报告中要求大唐热电未建设完成时,本项目使用自建燃气导热油炉供热,调整报告中拟建设8t/h燃气导热油炉。 | 实际建设情况:本次验收阶段:为方便生产,本次验收阶段涉及原料1,5-二氨基萘存放位置调整至仓库一;由于大唐热电现已供热,但供热温度不能满足本项目的生产需求,本项目建设一台导热油炉供热,本次验收阶段实际建设3t/h导热油炉就可以保证本项目的供热需求,故锅炉由8t/h调整为3t/h,待大唐热电的供热温度达到本项目需求时,停止使用3t/h的导热油炉供热。 |
为方便生产,本次验收阶段涉及原料1,5-二氨基萘存放位置调整至仓库一;由于大唐热电现已供热,但供热温度不能满足本项目的生产需求,本项目建设一台导热油炉供热,本次验收阶段实际建设3t/h导热油炉就可以保证本项目的供热需求,故锅炉由8t/h调整为3t/h,待大唐热电的供热温度达到本项目需求时,停止使用3t/h的导热油炉供热。 | 是否属于重大变动:|
3、污染物排放量
9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | |
16.279 | 0 | 50.658 | 0 | 0 | 16.279 | 0 | |
0.5714 | 0 | 5.0658 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 8.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3858.72 | 2423.14 | 0 | 0 | 0 | 6281.86 | 2423.14 | / |
0 | 3 | 118.47 | 0 | 0 | 3 | 3 | / |
0 | 0.554 | 51.84 | 0 | 0 | 0.554 | 0.554 | / |
0.042 | 0.144 | 7.0445 | 0 | 0 | 0.186 | 0.144 | / |
0.072 | 0.0792 | 7.36 | 0 | 0 | 0.151 | 0.079 | / |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
表2 大气污染治理设施
1 | 生产车间采用“三级水吸收+二级活性炭”装置;HCL回收装置采用二级活性炭+水喷淋装置;锅炉采用低氮燃烧器;原料库房(仓库一)采用集气罩收集后,经活性炭吸附处理;危废贮存库采用集气罩收集后,经活性炭吸附处理。 | 项目工艺废气中排放的非甲烷总烃、HCL、氯苯满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准;NH3满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准要求;燃气锅炉满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中标准。 | 三车间生产车间废气经“三级水吸收+二级活性炭”装置处理后通过25m高排气筒(DA006)排放;HCL回收装置废气经二级活性炭+水喷淋装置处理后经15m高排气筒(DA010)排放;锅炉房废气经低氮燃烧器燃烧后由8m高排气筒(DA016)排放;原料库房(仓库一)废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA014)排放;危废贮存库废气经库房上方集气罩收集后,经活性炭吸附处理后由15m高排气筒(DA013)排放。 | 验收监测期间,DA006有组织废气非甲烷总烃的排放浓度在6.35~6.73mg/m3之间,非甲烷总烃的排放速率在0.010~0.012kg/h之间;氯苯的排放浓度未检出,氯苯的排放速率未检出;氨的排放浓度未检出,氨的排放速率未检出。DA016有组织废气颗粒物的折算浓度在12~14mg/m3之间,颗粒物的排放速率在0.019~0.023kg/h之间;二氧化硫的排放浓度未检出,二氧化硫的排放速率未检出;氮氧化物的折算浓度在45~54mg/m3之间,氮氧化物的排放速率在0.074~0.087kg/h之间。DA010有组织废气氯化氢的排放浓度在18.2~20.5mg/m3之间,氯化氢的排放速率在0.041~0.052kg/h之间;氯苯的排放浓度未检出,氯苯的排放速率未检出。DA014有组织废气非甲烷总烃的排放浓度在4.14~4.29mg/m3之间,非甲烷总烃的排放速率在0.016~0.017kg/h之间;臭气浓度的最大值为199。DA013有组织废气氯化氢的排放浓度在18.7~20.4mg/m3之间,氯化氢的排放速率在0.015~0.018kg/h之间;氨的排放浓度在0.27~0.3mg/m3之间,氨的排放速率在0.00022~0.00026kg/h之间;非甲烷总烃的排放浓度在3.25~3.38mg/m3之间,非甲烷总烃的排放速率在0.0028~0.0029kg/h之间;臭气浓度的最大值为229。由此可知,本次验收项目工艺废气中排放的非甲烷总烃、HCL、氯苯及臭气浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排放标准(15米高排气筒:非甲烷总烃的排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h;氯化氢的排放浓度100mg/m3、排放速率0.26kg/h;氯苯的排放浓度60mg/m3、排放速率0.52kg/h。25米高排气筒:非甲烷总烃的排放浓度120mg/m3、排放速率35kg/h;氯苯的排放浓度60mg/m3、排放速率1.685kg/h。臭气浓度2000无量纲),NH3满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准要求(15米高排气筒:氨气的最高允许排放速率4.9kg/h;25米高排气筒:氨气的最高允许排放速率14kg/h);燃气锅炉满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3 中标准(颗粒物的最高允许排放浓度20mg/m3;二氧化硫的最高允许排放浓度50mg/m3;氮氧化物最高允许排放浓度150mg/m3)的要求。 |
表3 噪声治理设施
1 | 厂房隔声及基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 | 采用了低噪声设备、基础减振、厂房隔音等措施加以源强消减。 | 验收监测期间,厂界昼间噪声最大值53dB(A),夜间噪声最大值40dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求(昼间噪声65dB(A)、夜间噪声55 dB(A))。 |
表4 地下水污染治理设施
表5 固废治理设施
1 | 项目产生的固体废物主要为蒸馏残渣及生产釜残等、生产过程产生的废包装、污水处理站产生的废污泥、焚烧灰渣、颜料黄150生产线产生的重金属镍、BMAP生产线产生的废酸、废活性炭以及生活垃圾。蒸馏残渣及生产釜残送焚烧炉焚烧;生产过程产生的废包装、污水处理站产生的废污泥、焚烧灰渣、颜料黄150生产线产生的重金属镍、BMAP生产线产生的废酸及废活性炭委托有资质单位处理。生活垃圾环卫部门统一清运。 | 项目员工依托首次验收员工,不新增生活垃圾。本次验收阶段固废主要为1,5-萘二异氰酸酯生产过程中产生的废包装及釜残、废气治理措施产生的废活性炭。本次验收阶段焚烧炉已建成,暂未投入使用,不在本次验收范围内,因此自行处理部分危险固体废物改为委托有资质单位接收处理。本次验收阶段生产过程中产生的废活性炭、釜残及废包装统一收集经危废贮存库(210m2)贮存,定期交由******公司及**中油****公司处置。 |
表6 生态保护设施
表7 风险设施
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
环评阶段均为**,无依托。 | 验收阶段落实情况:本次验收阶段为分部验收,原料仓库(仓库一)、罐区一、综合楼、办公楼、控制室、机柜间、机修间、动力车间、给排水系统、循环水系统、消防系统、污水处理站、危废贮存库及事故水池等均依托首次建设,首次验收内容。 |
/ |
环保搬迁
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
区域削减
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
生态恢复、补偿或管理
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
功能置换
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
其他
无 | 验收阶段落实情况:无 |
/ |
6、工程建设对项目周边环境的影响
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
7、验收结论
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批